方快鍋爐的低氮治理之術(shù)
方快鍋爐的低氮治理之術(shù)
燃?xì)忮仩t房距離建筑物底部排污可以防止煙氣凝結(jié),煙氣凝結(jié)是由于煙氣(柴油或天然氣)中含水及煙氣溫度過低,有水份產(chǎn)生,這些水分一部分從煙囪排出,一部分被煙囪壁吸收,剩下的則沉積在煙囪底部,產(chǎn)生的水量受以下因素影響:煙氣溫度(效率達(dá)91%,煙氣溫度需達(dá)170℃)煙囪的總表面積,煙囪的材質(zhì)及煙囪的保溫情況。
結(jié)合試驗(yàn)與數(shù)值模擬,對比分析了過量空氣、煙氣、水蒸氣3種稀釋劑對天然氣鍋爐擴(kuò)散燃燒過程中的NOx排放及燃燒穩(wěn)定性影響.結(jié)果表明:隨著稀釋劑吸熱功率的增加,NOx生成量減少.添加等同吸熱功率的過量空氣、煙氣、水蒸氣時(shí),NOx生成量依次減少,在3種稀釋劑吸熱功率達(dá)到250kW時(shí),NOx生成水平分別為78,30,20mg/m3;繼續(xù)增加稀釋劑添加量,燃燒穩(wěn)定性交差.采用煙氣再循環(huán)技術(shù),在燃燒穩(wěn)定極限點(diǎn)的NOx排放濃度隨過量空氣系數(shù)增大先下降后保持不變;而采用加濕燃燒技術(shù),在穩(wěn)定極限點(diǎn)的NOx排放度隨過量空氣系數(shù)升高而升高。
為了掌握新建機(jī)組運(yùn)行狀況,探索煙氣再循環(huán)對垃圾焚燒電廠污染物排放的影響,針對某垃圾處理量為500t/d的垃圾焚燒電廠,現(xiàn)場測試省煤器出口煙氣成分及爐內(nèi)煙氣溫度,試驗(yàn)研究焚燒爐-余熱鍋爐性能,定量計(jì)算焚燒爐-余熱鍋爐效率及各項(xiàng)熱損失,并根據(jù)試驗(yàn)測試結(jié)果,分析爐內(nèi)NOx生成的影響因素.結(jié)果表明:在不同負(fù)荷下,機(jī)組總熱損失中排煙熱損失所占比例最大,其次為爐渣熱損失,在試驗(yàn)范圍內(nèi),煙氣再循環(huán)量對焚燒爐-余熱鍋爐效率影響較小;煙氣中氧氣的體積分?jǐn)?shù)及煙氣再循環(huán)對NOx排放影響顯著,省煤器出口氧氣的體積分?jǐn)?shù)由4.52%增加到8.00%,NOx質(zhì)量濃度由209.54mg/m3升高到307.30mg/m3,增加46.65%;與煙氣再循環(huán)系統(tǒng)停運(yùn)相比,當(dāng)煙氣再循環(huán)閥門全開時(shí),省煤器出口NOx質(zhì)量濃度由209.54mg/m3降為126.15mg/m3。
鍋爐水壓試驗(yàn)的相關(guān)問題1、何謂鍋爐水壓試驗(yàn)?鍋爐水壓試驗(yàn)分為工作壓力試驗(yàn)、超壓試驗(yàn)兩種。水壓試驗(yàn)的目的是為了檢驗(yàn)承壓部件的強(qiáng)度及嚴(yán)密性。一般在承壓部件檢修后,如更換或檢修部分閥門、鍋爐管子、聯(lián)箱等,及鍋爐的中、小修后都要進(jìn)行工作壓力試驗(yàn)。而新安裝的鍋爐大修后的鍋爐及大面積更換受熱面管的鍋爐,都應(yīng)進(jìn)行工作壓力1.25倍的超壓試驗(yàn)。2、水壓試驗(yàn)時(shí)如何防止鍋爐超壓?水壓試驗(yàn)是一項(xiàng)關(guān)系鍋爐安全的重大操作,必須慎重進(jìn)行,需要注意:(1)進(jìn)行水壓試驗(yàn)前應(yīng)認(rèn)真檢查壓力表投入情況。(2)向空排汽、事故放水門電源接通,開關(guān)靈活,排汽、放水管系暢通。(3)試驗(yàn)時(shí)應(yīng)有總工程師或其指定的專業(yè)人員在現(xiàn)場指揮,并由專人控制升壓速度,不得中途換人。(4)鍋爐起壓后,關(guān)小進(jìn)水調(diào)節(jié)門,控制升壓速度不超過0.3MPa/min。(5)升壓至鍋爐工作壓力的70%時(shí),還應(yīng)適當(dāng)放慢升壓速度,并做好防止超壓的安全措施。3、鍋爐水壓試驗(yàn)合格條件是什么?(1)從上水門完全關(guān)閉時(shí)計(jì)時(shí),smin內(nèi)壓力下降:高壓鍋爐不超過0.2一0.3MPa為合格、中壓鍋爐不超過0.1~0.2MPa為合格。超高壓鍋爐壓力降不大于每分鐘98kPa合格。(2)承壓部件、金屬壁和焊縫上沒有任何水珠和水霧。(3)承壓部件無殘余變形的跡象。
方快鍋爐的低氮治理之術(shù)。燃?xì)忮仩t底部排污可以防止煙氣凝結(jié),煙氣凝結(jié)是由于煙氣(柴油或天然氣)中含水及煙氣溫度過低,有水份產(chǎn)生,這些水分一部分從煙囪排出,一部分被煙囪壁吸收,剩下的則沉積在煙囪底部,產(chǎn)生的水量受以下因素影響:煙氣溫度(效率達(dá)91%,煙氣溫度需達(dá)170℃)煙囪的總表面積,煙囪的材質(zhì)及煙囪的保溫情況。結(jié)合試驗(yàn)與數(shù)值模擬,對比分析了過量空氣、煙氣、水蒸氣3種稀釋劑對天然氣鍋爐擴(kuò)散燃燒過程中的NOx排放及燃燒穩(wěn)定性影響.結(jié)果表明:隨著稀釋劑吸熱功率的增加,NOx生成量減少.添加等同吸熱功率的過量空氣、煙氣、水蒸氣時(shí),NOx生成量依次減少,在3種稀釋劑吸熱功率達(dá)到250kW時(shí),NOx生成水平分別為78,30,20mg/m3;繼續(xù)增加稀釋劑添加量,燃燒穩(wěn)定性交差.采用煙氣再循環(huán)技術(shù),在燃燒穩(wěn)定極限點(diǎn)的NOx排放濃度隨過量空氣系數(shù)增大先下降后保持不變;而采用加濕燃燒技術(shù),在穩(wěn)定極限點(diǎn)的NOx排放度隨過量空氣系數(shù)升高而升高。為了掌握新建機(jī)組運(yùn)行狀況,探索煙氣再循環(huán)對垃圾焚燒電廠污染物排放的影響,針對某垃圾處理量為500t/d的垃圾焚燒電廠,現(xiàn)場測試省煤器出口煙氣成分及爐內(nèi)煙氣溫度,試驗(yàn)研究焚燒爐-余熱鍋爐性能,定量計(jì)算焚燒爐-余熱鍋爐效率及各項(xiàng)熱損失,并根據(jù)試驗(yàn)測試結(jié)果,分析爐內(nèi)NOx生成的影響因素.結(jié)果表明:在不同負(fù)荷下,機(jī)組總熱損失中排煙熱損失所占比例最大,其次為爐渣熱損失,在試驗(yàn)范圍內(nèi),煙氣再循環(huán)量對焚燒爐-余熱鍋爐效率影響較小;煙氣中氧氣的體積分?jǐn)?shù)及煙氣再循環(huán)對NOx排放影響顯著,省煤器出口氧氣的體積分?jǐn)?shù)由4.52%增加到8.00%,NOx質(zhì)量濃度由209.54mg/m3升高到307.30mg/m3,增加46.65%;與煙氣再循環(huán)系統(tǒng)停運(yùn)相比,當(dāng)煙氣再循環(huán)閥門全開時(shí),省煤器出口NOx質(zhì)量濃度由209.54mg/m3降為126.15mg/m3。
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